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IBRACON Structures and Materials Journal • 2013 • vol. 6 • nº 2
Is it possible to exceed the time limit specified by Brazilian Standard NBR 7212 for mixing and
transporting concrete?
determinou-se o abatimento da mistura. Depois de verificado, através
da incorporação de aditivo superplastificante, adotou-se o procedi-
mento do restabelecimento do abatimento a sua condição inicial da
mistura (120±20 mm), com posterior moldagem para os tempos pré-
-determinados para estudo. O período entre os ciclos de verificação
do abatimento para o caminhão betoneira difere do adotado com a
betoneira em laboratório, pois o caminhão não pode ficar muito tem-
po carregado com concreto sem que o balão esteja em movimento,
conforme especifica seu manual de instruções. Adotou-se, simulando
situação real de obra para os intervalos de descanso, que o cami-
nhão ficasse girando em rotação baixa de 2 rotações/minuto, e antes
da verificação do abatimento seria mantido por 5 minutos em rotação
máxima de 16 rotações/minuto. O processo de restabelecimento do
abatimento pode ser visualizado pela figura 2.
Os corpos-de-prova após a modagem permaneceram em local
protegido cobertos com lona plástica durante as primeiras 24 ho-
ras para evitar saída de água por evaporação, quando então fo-
ram desmoldados e devidamente identificados. Após identificação
foram colocados num tanque de água saturada com cal a uma
temperatura de 23±2ºC, na câmara climatizada do laboratório do
NORIE/UFRGS para sua cura até a idade de ensaio, aos 28 dias,
conforme prescreve a norma NBR 5738 (2003).
A análise dos resultados foi para idade de 28 dias. Optou-se em
analisar a resistência à compressão, por ser a principal proprieda-
de do concreto. Para isso, definiu-se a moldagem de um total de
15 corpos-de-prova para cada mistura, sendo 3 para cada tempo
de mistura. Os ensaios de resistência à compressão foram reali-
zados de acordo com a NBR 5739 (2007) e o preparo das bases
dos corpos-de-prova, buscando garantir a planicidade e perpendi-
cularidade entre elas, foi realizado através de processo de retifica-
ção no dia anterior ao ensaio de compressão. O ensaio de com-
pressão foi realizado utilizando-se uma máquina servo controlada
Shimadzu de 2.000 kN a uma velocidade de aplicação de tensão
de 0,45 MPa/s, que foi mantida constante durante todo o ensaio.
3. Resultados e discussões
3.1 Resistência à compressão
Em Polesello (2012) estão registrados todos os resultados indi-
Figura 4 – Resultados médios de resistência à compressão aos 28 dias do concreto produzido na central dosadora
Tabela 3 – Resultados da ANOVA para resistência à compressão aos 28 dias
Fonte
SQ
MQ
Teste F
Prob.
Significância
GDL
A: relação a/c
B: local produção
C: tempo de mistura
AB
AC
BC
ABC
Erro
Total
7745,70
15,08
36,01
1,34
29,29
21,60
8,76
174,31
8032,08
3872,85
15,08
9,00
0,67
3,66
5,40
1,10
2,91
1333,10
5,19
3,10
0,23
1,26
1,86
0,38
0,00%
2,51%
1,95%
79,41%
27,45%
12,48%
93,03%
S
S
S
NS
NS
NS
NS
2
1
4
2
8
4
8
60
89
SQ - soma quadrada; GDL - graus de liberdade; MQ - média quadrada; Test F - valor calculado de F.; Prob. - nível de significância associado
ao valor de F.; S - significativo; NS - não significativo.
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190